来源:米乐yy体育官网中文版 发布时间:2025-10-13 08:35:58
我公司在回倒筒子查看筒纱内涵质量时,发现JC18.2tex筒纱内层常常会呈现乱纱现象,经屡次实践验证,确认是因为管纱脱圈构成的。为此,我厂进行了针对性的技能攻关。
经仔细调查和剖析,发现在络筒卷绕过程中,一旦管纱呈现脱圈现象,脱圈构成的纱团就会在高速卷绕的纱线穿过预清纱器,跳过张力盒的导纱板,经电清被剪切后,纱团跟着筒纱的惯性卷绕到筒纱上,大吸嘴在重复找头的过程中,或许会在乱纱丛中抽出一根纱与下方管纱捻接后持续出产,从而在筒纱内构成乱纱。
假设管纱是普遍性脱圈,一般是因为细纱成型工艺装备不妥构成的。管纱是圆锥形穿插卷绕办法,卷绕层和捆绑层彼此替换,钢领板的升降速度和动程巨细都对脱圈现象有显着影响。通常状况下,细纱及装备的是升降比为1:2的凸轮,应该要依据纺纱种类规划卷绕密度,为增加管纱容量,一般还会运用管底成形设备。
为确保管纱具有恰当的卷绕直径,级升距的巨细要依据纱支的粗细来确认:纱支较粗时,需求较大的级升距;纱支较细时,则需求较小的级升距。在保持必定管纱卷绕直径的前提下,存在两种不同的工艺装备办法:
(1)选用较小的卷绕螺距,合作较大的级升距。在这种装备下,纱线卷绕层之间的抱合力较强,假设纱线层内的抱合力超过了层间的摩擦力,管纱退绕时易引起脱圈现象。
(2)选用较大的卷绕螺距,合作较小的级升距。这种装备下,纱线层间的摩擦力比较小,管纱退绕时比较顺利,不容易构成脱圈现象。
别的,假设管底成形过分丰满(管底成形阶段的级升距过小),也会引起管纱退绕脱圈现象,假设小纱脱圈现象较为严峻,阐明底部成形过大,应合理调整管底成形参数。
(1)准确核算并调整卷绕螺距和级升距,合理调整卷绕层螺距比和捆绑层螺距比,增加钢领板的升降短动程(大约在60毫米左右),以确保纱线层内抱合力与层间摩擦力之间的平衡。
(2)依据纱线的质料和特性,络筒挑选比较合适的卷绕速度和张力,以削减管纱退绕时的脱圈问题。
(3)假设小纱脱圈现象较为严峻,阐明底部成形过大,应合理调整管底成形参数。
(1)假设是单个细纱机台出产的管纱脱圈,或许与成型凸轮传动部分的机件磨损、键松动等机械问题有关。
(2)蜗轮蜗杆组织磨损或齿箱松动,以及钢领板升降时呈现抑扬现象,都是构成脱圈的常见原因。
纱线质料的差异也会影响脱圈状况,例如纯棉、纯化纤和涤棉混纺的脱圈状况各不相同。一般来说,严密纱的管纱退绕脱圈现象多于精梳纱及普梳纱。
在高速落纱过程中,若夹纱锭子未装备割纱盘,操作次序应为:首要下降钢领板,随后中止主机。
关于装备割纱盘的锭子,在高速落纱时,操作次序则相反:先中止主机,再下降钢领板。
咱们针对JC18.2tex纱线的卷绕密度装备进行了优选实验,各参数的含义及设定规范见表1。
在不同锭子、不同工艺参数的状况下,对卷绕密度装备进行了优选实验,见表2。
在成形角为11度时,钢领板升降动程较短,管纱外表层次显着有乱层现象,管纱退绕时呈现2只脱圈管纱,因而不主张在低支纱上运用。
结合我厂实践出产状况,选用了下部小深沟槽、上部分宽沟槽经纱管(见图2),以避免纱管过于润滑而构成管纱脱圈现象。
在预清纱器剪刀处和电清检测槽下方各增加一个磁环,以确保管纱呈现脱圈时能够在预清纱器或电清检测槽处被有用隔绝,避免带入到筒纱上。
将方形小吸嘴改造为相同面积的圆形小吸嘴,以避免管纱脱圈时构成小吸嘴阻塞现象。
依据纱支和络筒实践直径合理设置筒纱卷绕张力,以确保筒纱适合的卷绕密度和直径,避免筒纱过于松软而构成脱圈现象。
定时查看有没有桃盘磨损、钢领板升降打顿、筒管跳动、钢丝圈过轻、管底成形过大等问题,假设发现小纱时脱圈,可将自络退绕小纱时的速度下降一些。
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